摘 要: 引起壓縮機(jī)故障停機(jī)的原因主要有機(jī)械故障、輔助系統(tǒng)故障、外部供電系統(tǒng)故障以及自控通信系統(tǒng)故障等。其中轉(zhuǎn)子不平衡導(dǎo)致的機(jī)械振動故障是常見的機(jī)械故障類型,通過分析轉(zhuǎn)子不平衡產(chǎn)生的原因,找出可行的應(yīng)對策略,對于保證壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。
天然氣長輸管道承擔(dān)著輸送天然氣的重要任務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和環(huán)境保護(hù)意識的逐漸增強(qiáng),天然氣消費(fèi)量逐年增長,確保天然氣的安全穩(wěn)定輸送十分重要。壓縮機(jī)是天然氣長輸管道的關(guān)鍵核心設(shè)備,壓縮機(jī)一旦發(fā)生故障將對天然氣輸送和下游市場天然氣的穩(wěn)定供應(yīng)產(chǎn)生重大影響。做好壓縮機(jī)運(yùn)行管理對于保障長輸管道運(yùn)行意義重大。作為連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械,壓縮機(jī)故障時有發(fā)生,特別是運(yùn)行輔助設(shè)備和運(yùn)行參數(shù)異常是造成長輸管道壓縮機(jī)組故障的主要原因。壓縮機(jī)故障往往具有突發(fā)性,故障處理需要很高的時效性,如果處置不及時可能會帶來重大損失。隨著大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷技術(shù)的發(fā)展,故障分析的手段逐漸豐富,通過分析故障產(chǎn)生的原因,提出合理的運(yùn)行和維修建議。把旋轉(zhuǎn)體質(zhì)量沿旋轉(zhuǎn)中心線的不均勻分布叫做不平衡,由此引起的機(jī)器振動或運(yùn)行時產(chǎn)生的其他問題稱為不平衡故障。轉(zhuǎn)子不平衡引起的壓縮機(jī)運(yùn)行參數(shù)異常進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)組停運(yùn)是較為常見的故障類型。針對某增壓站壓縮機(jī)運(yùn)行參數(shù)異常,及時開展故障診斷及處理,分析不平衡產(chǎn)生的原因,為同類故障處置提供參考。
1 故障現(xiàn)象
某天然氣增壓站安裝有 XR355 型電驅(qū)離心式壓縮機(jī) 4 臺,日常運(yùn)行2用2備。壓縮機(jī)本體為垂直剖分結(jié)構(gòu),包含 5 級葉輪。增壓站接收上游來氣,經(jīng)過站內(nèi)過濾分離、增壓后輸往下游場站。1號壓縮機(jī)組在正常運(yùn)行過程中驅(qū)動端振動值突然增大,如圖 1 所示。
圖1 故障機(jī)組振動趨勢圖
從圖1 中看出,該機(jī)組在正常運(yùn)行過程中,在轉(zhuǎn)速不變的情況下驅(qū)動端 X 方向、Y 方向振動值同時突然增大,從25μm增長到45μm,停機(jī)聯(lián)鎖值為64μm。隨后為查明振動增大原因,保證機(jī)組運(yùn)行安全,機(jī)組停車檢查。再次啟動機(jī)組,雖然能夠順利跨越一階臨界轉(zhuǎn)速,但振動值依然較高,存在運(yùn)行風(fēng)險,為避免對轉(zhuǎn)子、軸承和密封造成更嚴(yán)重?fù)p傷,需停機(jī)進(jìn)一步查找原因。
2 故障診斷
大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械發(fā)生各種故障,及時開展故障診斷,防止事態(tài)擴(kuò)大,能夠避免帶來更大的經(jīng)濟(jì)損失和安全隱患。正確的診斷和處理要建立在獲取與故障有關(guān)的信息基礎(chǔ)上,綜合分析,提高故障診斷的準(zhǔn)確性。
由于儀表失靈在大型機(jī)組故障中占有一定比例,首先對相關(guān)振動探頭進(jìn)行了檢查,緊固接線等未發(fā)現(xiàn)異常。排除儀表故障后進(jìn)一步查找振動異常原因。在機(jī)組負(fù)荷沒有增加的情況下,驅(qū)動端振動值突然增大
從圖上波形頻譜圖上看,波形呈現(xiàn)等幅正弦波形,振動異常的主要特征頻率為 1X,初步分析造成振動異常上漲的原因可能有: 1) 轉(zhuǎn)子出現(xiàn)了不平衡,可能的原因有聯(lián)軸器接觸不良、轉(zhuǎn)子結(jié)垢、部件松動、轉(zhuǎn)子彎曲等; 2) 支撐剛度不足或發(fā)生改變,如軸承間隙大或壓蓋過盈不足等。停機(jī)檢查聯(lián)軸器未發(fā)現(xiàn)異常。鑒于本增壓站上游來氣氣質(zhì)較差,水露點(diǎn)超標(biāo)情況較多,雖然進(jìn)站安裝有三臺臥式過濾分離器,進(jìn)入壓縮機(jī)組的天然氣仍可能攜帶一定水分,存在結(jié)垢風(fēng)險,為此采用內(nèi)窺鏡對壓縮機(jī)內(nèi)部流道進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,同時結(jié)垢過程較為緩慢,本機(jī)組振動值突然異常增大,從而排除了結(jié)垢問題。通過查閱故障機(jī)組相關(guān)歷史資料,該機(jī)組開展過兩次大修,并且調(diào)整過轉(zhuǎn)子動平衡,對壓縮機(jī)內(nèi)部密封件如級間密封、平衡鼓密封等進(jìn)行了更換。壓縮機(jī)大修回裝完畢后試車,針對剩余不平衡量進(jìn)行了現(xiàn)場動平衡調(diào)整,在聯(lián)軸器鎖緊螺母位置增加過墊片。通過波形頻譜圖及歷史檢修資料分析,引起驅(qū)動端振動值增大的原因很可能是壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡導(dǎo)致。
離心式壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡引發(fā)的振動故障,通常是設(shè)備自身部件問題或是轉(zhuǎn)子在裝配過程中對中不良而造成的。由于氣質(zhì)問題造成結(jié)垢引起的故障也應(yīng)引起高度重視。故障特征表現(xiàn)為由于轉(zhuǎn)子的質(zhì)量不平衡而產(chǎn)生的離心力,隨著轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速增大或者輸出功率增加,振動逐漸加劇; 當(dāng)振動頻率與轉(zhuǎn)速同頻時,此時渦動方向與轉(zhuǎn)向相同,振動狀況更加惡化; 撓性軸通過第一臨界轉(zhuǎn)速時,振動十分劇烈,轉(zhuǎn)子的軸心軌跡為橢圓,如圖3。諧波能量主要集中在轉(zhuǎn)子的工作頻率上,其它倍頻成分所占比例相對較小。
進(jìn)一步驗證機(jī)組振動值增大是否由轉(zhuǎn)子不平衡引起,壓縮機(jī)組的振動值隨轉(zhuǎn)速和負(fù)荷變化明顯,當(dāng)不平衡量較大時,難以跨越一階臨界轉(zhuǎn)速,本機(jī)組最大振動值距離聯(lián)鎖保護(hù)停機(jī)值還有一定距離,因此不平衡量較小,考慮采用現(xiàn)場動平衡調(diào)整不平衡量。采取聯(lián)軸器鎖緊螺母上增減墊片的方式進(jìn)行調(diào)整,在聯(lián)軸器鎖緊螺母上互成 120°,每次在一個位置增加一個墊片,啟機(jī)觀察振動值變化,通過增加墊片以及改變墊片位置的方法使壓縮機(jī)振動值恢復(fù)到正常水平。本次調(diào)整首先去掉了在聯(lián)軸器鎖緊螺母位置已經(jīng)增加過的一個墊片,啟機(jī)后觀察振動值逐漸恢復(fù)到正常水平,說明本次調(diào)整有效,經(jīng)過一段時間的運(yùn)行,機(jī)組振動值依然保持在較小的正常水平,機(jī)組不平衡故障得到解決。本機(jī)故障的快速解決得益于從歷史檢修資料得到了啟發(fā),因此建立完備的設(shè)備全生命周期檔案至關(guān)重要,如圖 4。
大型離心壓縮機(jī)組發(fā)生故障后應(yīng)立即開展故障診斷,避免產(chǎn)生更嚴(yán)重后果。故障診斷應(yīng)建立在機(jī)組歷史運(yùn)行、檢修數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,利用狀態(tài)監(jiān)測技術(shù),去偽存真,找出故障真正原因,有的放矢進(jìn)行故障處理。壓縮機(jī)故障種類繁多,引起故障的原因有多種,有些故障現(xiàn)象、譜圖特征存在一定的相似性,這給故障診斷帶來一定困難,必須結(jié)合機(jī)組歷史運(yùn)行狀況、近期設(shè)備檢修情況綜合分析才能更好地確定故障原因。因此在日常工作中應(yīng)不斷總結(jié)匯編機(jī)組故障案例,為后續(xù)故障處理提供參考。壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡導(dǎo)致的機(jī)組故障原因有多種,本機(jī)組不平衡量較小,未出現(xiàn)啟機(jī)困難或無法啟機(jī)的情況,因此采取了現(xiàn)場調(diào)整動平衡的方法解決了轉(zhuǎn)子不平衡問題,起到了良好的效果,為后續(xù)此類問題的處理積累了經(jīng)驗。當(dāng)不平衡量較大時機(jī)組難以跨越一階臨界轉(zhuǎn)速,或振動值較高觸發(fā)聯(lián)鎖停機(jī),嚴(yán)重影響生產(chǎn)任務(wù)的完成,有些不平衡故障處理較為困難,拆機(jī)檢查及返廠維修在所難免,在日常運(yùn)行過程中要重視機(jī)組不平衡問題的產(chǎn)生,采取有效措施減少故障發(fā)生,同時不斷積累經(jīng)驗,提高故障診斷和處置能力。